平凡崗位 匠心鑄夢——記天瑞電子技術部經理陸艷青

發(fā)布時間:2022年12月20日
來源:天門市融媒體中心
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  從中專學歷的學徒到市級技術能手、天門工匠、省級技能大師、全國五一勞動獎章獲得者……1987年出生的陸艷青在平凡崗位上,依靠科技創(chuàng)新創(chuàng)造出不一般的價值。
  “他這個人很上進,也特別踏實,獲得了許多榮譽?!碧烊痣娮臃止苋肆Y源的負責人說。正是憑著工匠精神,陸艷青從普通學徒成長為技術骨干、技術部經理。
  2003年6月,陸艷青從學校畢業(yè)后一直從事電工、設備維修工作,2006年進入天瑞電子工作,做過繞線機修員、生產部技術員、技術部工藝管理員和工藝工程師、工藝設備部電氣工程師等。不管在哪個崗位上,他都踏實工作,認真學習新知識新技術,他參與或主持研發(fā)的“疊加式暫態(tài)互感器”“零序開合式互感器”“新型自動送料機”等5項成果獲得了國家實用新型專利,1項獲得了國家計算機軟件著作權專利。他研發(fā)的精密電阻檢測分檔語音報數系統V1.0,在減輕人工用眼識別疲勞度的同時,保證了CT產品核心元器件的分選精度,從而有效保證了產品質量,也為公司降低了制造成本。
  2015年5月,陸艷青借鑒自動封灌機的原理模式研發(fā)智能檢測線項目,開發(fā)制作了一臺龍門式智能檢測機械手,實現了檢測設備與檢測裝置之間的聯動通訊及對公司生產量大的76#、39#、2#類型產品的智能化檢測,有效提高了生產效率。2015年底,他又主導研制了公司產品智能化檢測設備,該設備只要1個人便能完成原本4個人的工作,大幅度提高了產品出廠檢測的可靠性、可追溯性,降低了人工成本,提高了工作效率,每年可為公司直接節(jié)省成本約20萬元。
  陸艷青還主動突破、敢于創(chuàng)新。2008年8月,針對產品調試過程中存在的調試產品退匝較多、漆包線浪費較大、背電阻較多等問題,陸艷青提出了產品調匝數配電阻的工藝改進建議,并進行了一系列的實踐,技改成功后每年為公司創(chuàng)造效益80多萬元。2010年4月,針對電表類產品多、儀器少、產品調試流轉不暢及產品積壓嚴重等問題,他提出了電表類產品免調測試項目試驗計劃。經過3個多月的努力,電表免調工藝得到廣泛實施,大大提高了生產效率,從根本上緩解了調試工序的壓力。2011年,他實施了新型線圈絕緣工藝,大大降低了勞動強度,提高了生產效率,縮短了產品的生產周期。
  2013年,陸艷青實施了PT免調試和PT彩線接頭免打表兩項新工藝。其中,PT免調試工藝的實施,實現了減員提效;而PT彩線接頭免打表工藝的實施,每生產1萬支PT可節(jié)省時間50分鐘,大幅降低了接頭工序工人的勞動強度,每年可為公司節(jié)約成本約10萬元。
  2017年3月,天瑞電子訂單激增,造成訂單積壓,特別是高電壓產品的生產制造已經滿足不了市場需求。經公司綜合分析,出現這些問題的主要原因在于繞線工序耗時長、高電壓產品產能受限。因此,急需對現有設備進行改造升級,以提高設備利用率。陸艷青接到這一任務后,用半個月的時間對閑置的12臺其他型號繞線機進行重組、調試,成功改制了7臺CT繞線機和1臺三相繞線機,將PT繞線產量由日產1800支提升到了日產3000支,大大緩解了PT生產壓力。
  在工作中,陸艷青以強烈的責任心,想辦法提升企業(yè)技術實力,降低工人的勞動強度,提升員工工作效率,為企業(yè)發(fā)展培訓各方面人才,積極參與公司新產品的研究和開發(fā),推動企業(yè)技術創(chuàng)新和產品創(chuàng)新。他主持或參與研發(fā)的“新型互感器”“霍爾電量傳感器”“一種用于檢測微型互感器性能自動化裝置”等10余項成果獲得國家實用新型專利,3項獲得國家計算機軟件著作權專利;主動幫助解決生產過程中出現的工藝問題和生產難題,不斷推動工藝的優(yōu)化及產品質量的提升,為企業(yè)發(fā)展及智能化的提升作出了積極貢獻。通過各項技術及產品研發(fā)、創(chuàng)新及實踐,為企業(yè)提高生產效率達30%以上,促進企業(yè)經濟效益大幅度提高。同時,他還毫無保留傳幫帶,為企業(yè)培養(yǎng)各方面技能人才10多名。(天門市融媒體中心記者鄧慧遐

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